近期,舟山中远船务积极落实中远海运重工“学川崎”精神,以KPS活动为依托,积极推进技术创新、工艺改进,通过专业知识学习和相关成果推广,提高生产效率,确保生产质量,实现“提质增效”目标。
在制造项目双层底压载管塞入时,使用多个手拉葫芦联动,需要专人指挥,且管子塞入时需占用较多人力,工效较低;手拉葫芦的驳运,管子处于晃动状态,磕碰较多,导致管子表面油漆破损较多;手拉葫芦的长度有限,需要多次拆装葫芦,且葫芦的生根受限,存在较多的安全隐患。
有鉴于此,舾装工区KPS小组通过JM观察,积极研究制作塞入工装,该工装采用小车式滑动方式,人员只要控制小车的滑动速度,管子可以平稳塞入,避免管子磕碰造成的油漆破损。同时手拉葫芦生根在工装上,减少了葫芦的反复拆装,减少了人力,提高了工效,且现场了安全隐患。
该工装减少了大量的葫芦拆装和人工。使用前,塞管子需要5人联动,每天最多能够完成3根管子;使用工装后,仅需2人,每天最少可以塞5根管子,工效达4倍。