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21000箱集装箱船首制船总段在长兴重工顺利完成移位

   2017-10-20 船海装备网5970
核心提示:  10月20日,外高桥造船在建的世界最大集装箱船21000箱集装箱船首制船H1416实现内底和舷侧8个总段在长兴重工顺利完成移位。该
21000箱集装箱船首制船总段在长兴重工顺利完成移位
  10月20日,外高桥造船在建的世界最大集装箱船21000箱集装箱船首制船H1416实现内底和舷侧8个总段在长兴重工顺利完成移位。该次总段移位采取新的搭载工艺,利用24台三维顶升小车联动移位,移位总段重量达3400余吨,创造了公司在超大型集装箱船大型环段移位工艺上的新纪录,为本批次三船出坞的紧张坞期赢得了宝贵的时间。
 
21000箱集装箱船首制船H1416实现内底和舷侧8个总段在长兴重工顺利完成移位
  在此次超大型总段移位中,面对三船出坞又重又难的任务和劳动力资源不足的局面,长兴重工搭载部坚持智慧造船,深挖内部潜力,首次在超大型集装箱船实施大型环段移位工艺,采用“统一操控,多台联动”的方式,打破以往传统的吊装搭载顺序,避免出现分段零散吊装,造成吊车资源紧张的情况。本次大环段工艺方案的实施将首部区域搭载工作量前移,实现3舱、2舱、1舱结构同步施工,集中负荷点平衡,缓解了船坞区域前松后紧的生产状况,大大提升搭载效率,缩短船坞周期,同时也为后续船只大型环段移位积累了宝贵经验。
 
  为了实现此次超大型总段移位,长兴重工搭载部做了充分策划准备,在安全、质量、工艺等方面组织人员多次筹划移位方案,合理安排人员,科学布置三维顶升小车,多次与设备厂商在关键技术上进行探讨,模拟操控演练。拉划线班组利用先进的OTS模拟搭载技术,预先分析出移位总段余量,同时考虑到昼夜温差对分段收缩的影响,特意将余量修割时间安排在凌晨,将温度对分段的影响降到最低。最终在相关部门的通力配合下顺利完成总段移位。
 
  这是长兴重工全年最后一批次出坞,面临时间紧、物量高、任务重,搭载部上下齐心、攻坚克难,按照公司统一部署,详细做好经营策划,层层落实责任。各级人员坚持“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的干事创业精神,强化大局意识、节点意识,团结一心,合理利用资源,安全生产,将核心工作落实,全力以赴实现本批次生产目标,确保全面完成年度生产任务。
 
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