10月9日上午,外高桥造船一号船坞开闸放水,公司为日本Santoku公司建造的18.7万吨散货船H1464顺利出坞,另一艘船舶H1465半船起浮,该轮次建造过程基本贯穿今年整个高温季节,建造难度大,周期长达80天(除高温假、中秋、国庆节假期),公司各部门团结协作,攻坚克难,顺利实现H1464船零遗留出坞。
提纲挈领 统筹全局
7月初,搭载部结合外高桥造船生产计划节点与系列船完整性情况,组织总组一作业区与搭载一作业区对H1464船进行分析,理清出坞完整性重点及难点项目的影响因素;对吊装计划节点进行拆分,就总段完整性、舱口围平台总组、总段移位项目逐一梳理,及时沟通协调确保关键分段纳期;对艉半岛起浮前结构状态进行分析,平衡总体劳动力,明确提出“零遗留项目出坞”的终极目标;组织生产动员工作,共同抵抗高温天气,实现H1464船出坞前全船结构全部交验结束,以“零遗留”出坞状态向外高桥造船1号船坞实现第100次开坞门交上满意答卷。
压缩周期 提速增效
在分段总组过程中,为保证总段完整性吊装,促进环段早日成型,搭一作业区联合起重、定位作业区,统一中午、晚上连班,保证大型设备龙门吊24小时不间断作业,提高分段搭载速度,对内底分段、船头分段进行坞内总组。针对船东提出的拉线照光后进行镗孔、机舱分段结构完工周期提前1周等要求,部门领导统筹兼顾,合理安排,通过加班加点拼抢,最终将纳期滞后分段的生产周期由15天的标准周期压缩在6天内,为早日完成分段搭载任务创造有利条件。
统筹协调 实现节点
该轮次是继一号船坞集装箱船、40万吨矿砂船建造后,重新恢复双线8批次的生产建造,时间紧,任务重,各生产部门统筹兼顾,科学规划,为保证生产节点严格执行,在高温假、中秋、国庆假期期间,安排人员加班加点,协调生产,检查分段施工进度,在保证安全的前提下提速增效,按期完成拉线照光节点。
10月9日出坞前全船所有结构交验结束,小甲板、舱口围、隔舱、货舱批磨补整体结束,货舱工艺孔以及隔舱工艺门全部施工结束,舱口围挡灰板基本全部安装完成,上建整体结构交验完成。