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舟山中远海运重工首开大型集装箱加长加高改装先河

   2018-11-19 船海装备网20170
核心提示:  11月9日,舟山中远海运重工完成达飞公司超大型集装箱船长吉轮13800TEU改17200TEU加长改装工程,顺利交付。这也标志着,舟山
  11月9日,舟山中远海运重工完成达飞公司超大型集装箱船“长吉”轮13800TEU改17200TEU加长改装工程,顺利交付。这也标志着,舟山中远海运重工首开大型集装箱加长加高改装先河,并已初步具备在此改装领域持续发力的基础。
 “长吉”轮完成所有改装项目
“长吉”轮完成所有改装项目
 
  在洲际航行船舶大型化需求的驱动下,舟山中远海运重工“试水”大型集装箱船加长加高改装领域。2018年1月16日,舟山中远海运重工与法国达飞公司正式签署了4艘13800TEU改17200TEU集装箱船加长改装合同,单船改装项目涉范围包括新增3400TEU的货舱段,加高生活区和烟囱,增加结构吃水1米、净高9米,船舶主尺度有369米增加至399米,单船钢结构改装量达到4000多吨。
 
技术先行贯穿始终,确保项目有序开展
“长吉”轮新加中段分段总组
“长吉”轮新加中段分段总组
 
  技术工作贯穿整个改装项目,在项目报价竞标阶段,总管小组技术人员提前策划,精细绘制船体结构,做好建模工作,列举材料清单,提前做好准备工作。同时,组建技术小组研究原船图纸,分析改装规格书,结合公司龙门吊等设备参数,及时完成分段划分图,编制图纸出图计划表,落实生产设计图纸责任人,确保收到详细设计图纸后,第一时间开展施工图纸的绘制工作。
 
  为防止大型集装箱船出现断裂沉没事件,国际海事组织要求类似改装船舶的强力甲板和舱口边围必须使用EH47止裂钢,从而达到加强船体总纵强度的目的。止裂钢属于船舶用钢中的高尖端产品,其厚度可达50mm-90mm,焊接工艺、焊材等级要求极高,施工难度大。为成功取得焊接EH47止裂钢资质,公司成立课题攻关小组,提前策划,制定焊接工艺指导书(PWPS), 与DNV-GL 船级社积极沟通咨询工艺质量,做好焊工前期培训工作,顺利通过止裂钢的二氧焊和埋弧焊工艺评定,取得了焊接EH47止裂钢资质,为分段制作奠定坚实基础。
分段铺底、合拢
分段铺底、合拢
 
  为确保修期,优化施工流程,该轮新加中段采用坞内总段建造工艺,以节省工期。为满足两艘船舶中段同时搭载的条件,技术人员多次勘验2号船坞结构,模拟分段搭载效果图,最终选择新加中段沿坞宽方向搭载,在中间坞门关闭后,确保了2号船坞A、B段船舶修理正常进行。通过合理的策划和科学的分析,成功实现了2号船坞高效利用率,用实际行动践行“学川崎、抢坞期、促提升”,为公司船坞资源和实现全年的产值目标保驾护航。
 
重要节点统筹安排,缜密分析提高效率
原船生活区桥楼加高段吊运
原船生活区桥楼加高段吊运
 
  生活区加高和船体加长是该轮此次改装的重点工程。总管小组高度重视,专项策划,缜密部署,确保所有环节有效衔接,所有工程有序开展。
 
  在生活区加高工程,各部门通力协作,完成生活区加高工程重大节点。6月30日,“长吉”轮原生活区桥楼分段切割吊运下船;7月1日,重162吨,宽51米,长10.82米的新制生活区分段顺利吊运上船定位安装;7月2日,原生活区桥楼分段圆满吊运复位。此系列动作历时3天,从三次分段的挂钩、起吊、分段复位、摘钩,操作时间总计未超过24 个小时,工作效率之高, 安全控制之严,工程衔接之紧, 充分展现了舟山中远海运重工高难度船舶改装的能力和水平。
原船生活区桥楼分段复位
原船生活区桥楼分段复位
 
  该项目的施工首开世界大型集装箱船加长改装“先河”,项目施工无可借鉴经验,无任何工艺可以参考,舟山中远海运重工凭借多年的修理经验,科学研判,大胆尝试,创新工艺,总管小组在船体加长工程上采用总段建造、漂移、合拢的方式进行改装,该工艺相比其他常规工艺,精准度更高、速度更快,可节省工期40%。
等待进坞的“长吉”轮
等待进坞的“长吉”轮
 
  新加中段包括脚手架在内约重3300吨、宽51米、高31.75米,为确保其顺利出坞,技术人员前期完成了浮态计算,配载及出坞策划等准备工作,并及时组织召开出坞准备会和技术交底会,确保所有安全措施落实到位,为新中段的安全顺利出坞提供了保障。
总重量约3300吨的新制中段起漂出坞
总重量约3300吨的新制中段起漂出坞
 
  7月27日,2号坞内的新制中段顺利实现起漂出坞、原船进坞重要节点,向坞内切割合拢工程迈出关键一步。
 原船进坞进行舯段切割项目
原船进坞进行舯段切割项目
 
  8月1日,已完成切割的原船艏半段起漂出坞、新制中段顺利进坞、艏半段再次进坞,到达预定位置,完成新中段和艏半段浮态定位重要节点,为后续工程按生产计划稳步推进奠定基础,整个过程,仅仅历时9个小时,充分展现了总管小组“艺高人胆大”的实力和魄力。
 
大胆创新科学研判,全力以赴抢抓修期
 舯段切割完成
舯段切割完成
 
  坞墩排布是整个改装项目推进的重要环节之一,既要考虑改装前船舶进坞安全坐墩,又要考虑切割后艏半段及新加中段的重新定位。技术人员反复测量、精细计算、大胆创新,采用中间区域增加钢性坞墩工艺,确保原船切割后新加中段的合拢口的对接要求。7月24日,2号船坞内,施工人员紧锣密鼓开展坞底画线和排墩工作,各部门团结协作、密切配合,不顾炙热的高温天,共同努力,于7月26日傍晚出色完成坞墩排布工作,整个墩位全长约370米,坞墩约900多个。
 新加中段和艏半段顺利进坞,进行浮态定位、合拢
新加中段和艏半段顺利进坞,进行浮态定位、合拢
 
  在船舶进坞画线切割阶段,船体工区发扬“铁军”风采,24小时连续不间断施工,确保按既定计划,完成原船艏艉半段切割分离工作。在新加中段合拢定位工程,各线条技术人员和精控小组,不畏辛苦,日夜奉献奋战在最前沿,坚守岗位,认真监控,精细测量,分析各项数据。总管小组更是通力合作,发挥团队协作作用,认真沟通,科学策划,确保各项工程紧密衔接,有序开展。
 
  “长吉”轮的成功改装,是超大型集装箱首次采用浮态合拢理论和实践的成功应用,极大程度地丰富了集团内部技术储备和经验积累,再一次彰显了舟山中远海运重工修理改装技术水平,更深层次加深了与世界航运巨头达飞轮船公司的友好的合作关系,进一步巩固了舟山中远海运重工在高端改装领域的优势和领先地位。
 
 
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