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南通中远重工舱盖部一季度产量创峰值

   2019-04-27 船海装备网4850
核心提示:近两年,舱盖部的生产订单以吊离式舱盖为主,包括南北川崎20000TEU集装箱船、扬州中远海运重工13500TEU集装箱船等项目,2019年的

近两年,舱盖部的生产订单以吊离式舱盖为主,包括南北川崎20000TEU集装箱船、扬州中远海运重工13500TEU集装箱船等项目,2019年的舱盖类型则主要为折叠式和侧移式,全年需要制作逾50套。2019年公司生产线表预设一季度舱盖完成产量5990吨,截止3月25日,舱盖部一季度实际完成物量5731吨,尽管与目标还有200多吨的差距,但这已经是近几年的最高一季度产量。


一季度的施工队人员到岗率一直是行业难题,一季度的产量是全年最不受控的。今年,公司及时出台了春节前后稳定员工队伍方案,为公司保产量打下了基础。回顾一季度生产工作,舱盖部总结了几点有效做法,并将在后续生产中加以巩固运用。


一、精细谋划,提高胎位利用率


一季度舱盖订单涵盖了三种类型,其中折叠式3套,侧移式3套,吊离式3套,舱盖类型的反复更迭打乱了车间胎位布局。舱盖部首先严格控制3套侧移式舱盖的制作周期,保证日均3个舱盖的“流量”,从而确保月度产量。侧移式舱盖宽8米,胎架宽度14米,在铺设侧移式舱盖期间,充分利用胎架局部的空余,进行折叠式舱盖封箱体底板的铺设制作。通过底板先行制作、穿插制作的方式,在侧移式NE265/278项目制作期间,将后续开工的DE056/DE057/NE290舱盖底板全部制作完毕,有效保证了折叠式舱盖制作提速并稳步达成周间物量,从而保证月度总产量。


二、自我加压,保证中班产量


舱盖部对组装班组进行班次调整优化,增加中班工作量,强化中班管理,折叠式/侧移式舱盖结构当日必须完成焊前工作,原先由第二天白班进行的焊接作业转为结构制作当日的中班完成。深夜11:30至12:00结构焊接完成,吊装翻身并进行顶板埋弧焊,次日对舱盖进行反变形,再翻转回胎进行箱体报验,封底板作业。原先折叠式8天的组装周期缩短为6天,侧移式7天的制作周期缩短为5天,这一生产流程的达成有效降低了生产成本,对各订单的完工交付起到了积极作用。


三、积极开展KPS改善活动,向改善要效益


现场的改善无处不在,关键在于能否发现并有效实施,这需要管理者以及员工善于打破固化思维,用革新的眼光看待问题。在DE053舱盖底板加强扁铁的焊接中,有一根长约3米的扁铁(单船有140根)由于太靠近边缘无法放置焊接小车而普遍使用手工焊焊接,通过改装焊接台车,制作延伸臂,使焊枪与小车分开在构件两边,避开宽度限制,从而实现台车自动焊,提高了焊接效率,且成型美观。2019年还有约30套舱盖可推广使用,改善效益可观。再如,经总结CH1428舱盖制作经验,生产、工艺部门一同研讨优化CH1429中盖顶板余量施放工艺,实现了合口余量在合拢后一次性完成修割,大大减少二次修割工时,显着提高了生产效率。


四、做好危险源辨识,夯实安全稳定基础


为保证生产平稳有序,舱盖部坚持严守安全底线。在持续强化隐患排查、安全确认机制的基础上,全面推行“每日晨会安全交底”,由员工自身发起作业过程危险源辨识,熟知作业安全风险点,并在作业前做好STOP-5秒确认。安全员在现场对违规操作行为发现一起教育一起,现场辅导、现场示范、现场整改,第一时间消除安全隐患。安全态势的稳定,促进了产量稳增长。


五、充分发挥党员先锋模范作用,吹响冲锋号角


DE063舱盖开工时通过计划编排显示完工日期将滞后,而大连川崎的船期已经确定,保交付的压力全部集中在了舱盖主结构制作。部门长召开动员会,鼓励大家,并制定了具体到每个小时的组装作业详细生产计划。班组实时跟踪,确保不在任何一个工序脱节,不让任何一个人掉队。

压载舱HC3的制作尤为繁琐,不仅比其他舱多了12个超大限位块,而且在合拢阶段还需要绘制直升机停机坪。留给班组制作的时间仅有5天,总装装配班组领取了这个舱的制作任务。按照以往HC3舱7天的常规生产周期来看,这似乎是不可能完成的任务,此时身为共产党员的班组骨干挺了出来,沈建宝、姚国均带头“吹响冲锋号角”,发扬共产党人艰苦奋斗、善于攻坚克难的精神,干在前,做表率;生产总管龚春捷大胆采用先折叠后二次上胎报完工的制作方式,巧妙避开了周末船东不来公司检验的问题,并确保了舱盖周一顺利通过报验进入涂装车间喷砂。最终,DE063如期装船发往大连。


2019年一季度已经过去,舱盖部将继续努力“学川崎,促提升”,全力施行精益生产,保持工作激情和斗志,维持生产强度。对于“亏欠”的产量,舱盖部有信心在后续的生产中弥补,也将上下齐心,力保完成全年生产计划。


 
标签: 南通中远重工
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