7月27日20:30,“海洋石油111”FPSO为番禺油田5-1A平台送电成功,标志着为期6天的停产大修工作全面完成,比原计划提前4个小时。
7月22日凌晨,“海洋石油111”FPSO按照计划开始停产检修。FPSO单点舱5-1A平台电缆更换工作是此次停产大修的核心任务。采油服务深圳分公司延续一贯务实、进取的工作作风,凭借科学的管理、过硬的技术、奉献的精神,在急难险重的工作不等不靠,攻坚克难,再次交出一份满意的答卷。
此次停产大修,“海洋石油111”FPSO以更换单点舱电缆为主线,其他停产项目协同进行,开展了工艺罐清洗及修复、停产管线阀门更换、电站数字化、仪控及设备维护等16项专项工作。工期紧、任务重,POB增员、疫情防控、天气炎热、台风季节是这次停产大修面临的多重挑战。停产日期的多次调整也给停产准备工作及资源协调带来不小的困难。
采油服务深圳分公司迎难而上,认真梳理,提前协调、精心部署,制定停产检修时序计划及进度跟踪表,通过海陆多次沟通、调整,充分利用海上每一个POB,选用最合适的人员,将每项工作精细到以“小时”为单位进行计划和准备。各项目工程师提前做好技术安全交底,严格把关,每个施工方案和风险分析都经过多轮的审核、推敲、优化。在施工过程,“海洋石油111”大修团队日以继夜,不畏辛苦,攻坚克难,充分发挥管理和技术优势,层层落实安全、环环紧扣质量,出色完成此次停产大修工作,为番禺油田提前复产做出突出贡献,有力支撑番禺作业公司实现年度产量目标。
单点电缆更换是本次停产大修的重中之重,也是最大难点、风险点,存在着技术难度高、专业性强,施工场所恶劣,工期紧、作业时间长等问题,更换工作成功与否直接关系着油田的复产和后期安全平稳生产。
采油服务深圳分公司为此次停产电缆更换作业可谓殚精竭虑。自2019年发现单点电缆绝缘层出现老化现象以后,就开始紧锣密鼓着手电缆更换准备工作。三次专家会、四次预制、历经半年,协调厂家顺利加工合格电缆。四次交底会、五版施工方案,六版风险分析,反复推敲,形成完整的安全技术交底材料。施工现场属于热带海洋高温高湿环境,施工人员六天六夜奋战,二十四小时不间断作业,每班十二到十四小时工作,最终顺利提前完成单点电缆更换工作。
此次停产检修为了尽可能减少甲方油量损失,采油深圳公司创造性地提出了3+3的工作方案,前三天为总停产,后三天平台复产、FPSO单序列复产,使用序列一处理系统接收所有平台的来液,序列二继续停产检修。总停完成后即是单序列关停,需要将番禺油田5个井口平台的来液全部汇集到序列一工艺系统,这也是油田第一次,无以往的经验可循。生产部门通过各个平台的原有生产情况,和各个平台做好充分沟通,科学分配每个平台的来液量和BS&W,最大限度挖掘序列一工艺系统的生产潜力,将处理量维持在10万多桶的历史高位的同时,保证了外排水的质量。据统计,停产模式的优化以及全面提前复产,为番禺油田增加原油产量超过6万桶,折合人民币1825万元。
7月29日,番禺作业公司发来表扬信,充分肯定采油服务公司以及海洋石油111团队在这次停产大修中的突出表现,称赞采油服务深圳分公司是一支敢打硬仗,能打胜仗的队伍。