该船顶升和移位全部使用移船小车。移船小车预设定的每个液压分组均能实时监测压力,通过理论计算求出每个分组的压力,并将压力限制在±10%范围内,若操作过程中分组压力超出此范围,则调整分组位置或将液压分组单独升降调整,使其不超载;运行过程中速度控制在3m/min以下,保证行走过程中移船小车同步;如有纵横倾偏差则主要通过移船小车调整。
该船全船共24个压载舱,下水前已全部完成打磨油漆,其中五个已经封舱;全船68个液舱完整性达91.18%,较前船55.88%的完整性提升了35.3%……项目全体参建人员吸取前船建造经验,不断进行管理提升、工艺创新,推动着该系列产品船的建造进度稳步提升。
此次下水的创新点:
创新一:模拟试箱从H5552开始推行
H5552在导架模拟试箱的基础上,进一步推进舱内装箱系统全部数字化模拟试箱(包括:导架、调节垫板、箱锥),并取得了初步成果。5舱、6舱试箱通过数字化模拟已取消内部试箱,直接对外报验成功,为后期集装箱船试箱取消实体试箱作业打下基础。
创新二:人尽其能,物尽其用,缓解劳动力压力
为缓解起重劳动力不足的情况,搭载部起运作业区一边抽调搭架工支援,一边优化传统人力带缆形式,利用卷扬机配合葫芦带缆,极大程度的节省了劳动力。
以往类似下水项目是委外施工,本次H5552船下水由黄埔文冲独立完成,不仅节约成本,还填补了龙穴厂区自主下水方面的空白。