该船总组段少则含6个分段、多则22个分段,每个分段允许有3~5mm的偏差,如果不反复进行数据分析和综合计算,总段精度就难以控制。为保证总段质量,精控人员对前6条船的数据认证分析比对,深入现场实地测量,同时对当天需要定位的分段提前使用软件模拟搭载。吊装期间,现场跟踪,记录好所有总段定位数据,为后续船合拢提速提供有效的数据支撑。
威海金陵W0270船从2月7日开始合拢至今,完成分段吊装295个,所有分段精度控制均一次满足规范要求,为加快吊装进度缩短在坞周期赢得了主动。
根据公司计划安排,W0270船坞期要较首制船大幅缩短,这对分段、总段的质量和精度提出了很高要求。对此,质量管理部精度控制人员从内场下料、预制、小组、拼板胎板,到分段焊前焊后、外场中组及总组焊前焊后,直至进坞搭载合拢,每个环节都力求做到数据控制精准、真实。
该船总组段少则含6个分段、多则22个分段,每个分段允许有3~5mm的偏差,如果不反复进行数据分析和综合计算,总段精度就难以控制。为保证总段质量,精控人员对前6条船的数据认证分析比对,深入现场实地测量,同时对当天需要定位的分段提前使用软件模拟搭载。吊装期间,现场跟踪,记录好所有总段定位数据,为后续船合拢提速提供有效的数据支撑。
该船总组段少则含6个分段、多则22个分段,每个分段允许有3~5mm的偏差,如果不反复进行数据分析和综合计算,总段精度就难以控制。为保证总段质量,精控人员对前6条船的数据认证分析比对,深入现场实地测量,同时对当天需要定位的分段提前使用软件模拟搭载。吊装期间,现场跟踪,记录好所有总段定位数据,为后续船合拢提速提供有效的数据支撑。