日前,大连中远海运重工FPSO改装项目MV32完成所有二次坞内工程顺利出坞。此次坞内工程历时35天,在工程量有所增加的情况下,项目较比原计划提前10天出坞,与其姊妹工程MV30项目相比坞期缩短近一半,再次刷新公司FPSO改装工程最短坞期记录。
MV32二次坞内工程比公司以往FPSO改装项目工程量大幅增多。其左舷油井接驳(SLWR)管系数量增加到18条,根据最终用户的要求,工程增加了更为严格的对中找正和密性交验项目以及对应的18个下吸入口软管导向结构坞内安装、48个下吸入口的有机硅油漆修补涂装等多项工程,坞期控制难度较比以往项目更加困难。
下吸入口软管导向结构安装过程中,在导向结构件在吊装前,项目组就在坞内增加定位工装,同时按照特定方向增加防护桥板和防护布,实现了分段防护、摘勾、定位调整同步进行,做到了吊装到位即定位结束、进坞即可施工,大幅缩短了工期。此外,项目组一改以往焊接封固的施工方式,以锁紧销的非焊接方式进行封固,实现了结构安装上下同时封固,同时避免了传统焊接封固工艺易产生金属疲劳的问题。
MV32项目SLWR管材涉及多种特殊材质,且壁厚远超一般规格管材。为防止厚壁合金钢在现场焊接过程中产生的收缩变形,项目组与船东进行了反复技术论证,使用薄壁碳钢管制作临时样管,焊接完成后定胎制作正式管,以控制厚壁合金材质在焊接过程中产生的形变,保证交验精度要求。在管系精度交验和气密性试验过程中,项目组与船东配合默契,反复研究论证消除精度误差、减小应力变形的可行性方案,最终按计划顺利完成所有管系精度交验和密性试验,其工期进度控制和质量控制得到了MODEC船东的一致认可。
为保控坞期,MV32项目组针对下吸入口SWLR导管结构工程特点,合理调整计划节点,采取钢结构安装和有机硅涂装作业同步进行,利用结构安装间隙进行涂装施工。在施工前策划好每一步的施工要点,提前交底。在施工过程中,严格监控湿度、温度条件,同时项目组与MODEC船东、服务商及时现场指导,保证了一次作业交验合格,避免重复返工对坞期造成的影响。