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南通中远海运重工装备四月份舱盖产量创单月新高

   2023-05-10 船海装备网3610
核心提示:4月,在各部门的支持配合下,在舱盖部全体员工的努力拼搏下,南通中远海运重工装备舱盖单月产量再创新高,当月完成物量超过3000t

4月,在各部门的支持配合下,在舱盖部全体员工的努力拼搏下,南通中远海运重工装备舱盖单月产量再创新高,当月完成物量超过3000t,产量增幅达6%。


未雨绸缪、不打无准备之仗,一直是舱盖部的优良传统。在计划编排时,部门关注到4月份生产的舱盖类型以吊离式舱盖为主,控制生产周期、保证胎位周转率是完成月度产量的重要因素。在部门深入开展“党建+精益生产”课题研究,不断优化生产流程,生产周期已控制在14天以内,如何进一步挖掘潜能、提高效率是产量突破的新考题。


白天车间内热火朝天,夜幕下车间内灯火通明,为了更好地完成生产计划,各班组都牢牢盯紧周间计划节点,相互“较劲”,你追我赶,谁也不愿掉队。车间组装区域两侧分属不同施工班组,今晚东侧铺下2张板,西侧也咬咬牙把工作抢出来,胎位腾出来,同样铺下2张板;西侧抬高封板2只舱盖,东侧也不落后,积极推进,有力保证了组装计划圆满达成。


吊离式舱盖的总装工序就更加考验班组间协作了,吊离式舱盖单舱包含4只舱盖,由三个不同施工队完成,装配、电焊、火工作业更是涉及9个班组,短短7天的制作周期,任何一个环节滞后都会影响最终的完工报验。大家主动加班加点,当天任务当天清,确保生产计划不受影响。


为进一步优化舱盖工序间制作精度,部门管理人员与船厂深入研讨交流,讨论舱盖在搭载阶段基准线与箱脚构件间的精度关系,优化箱脚安装公差要求,并跟踪舱盖制作各工序中主要尺寸的变化趋势,从而调整改善收缩余量设置,该改善方案已在NE337中成功试验,并逐步推广应用到N1066项目中。此改善的成功运用,进一步提升车间胎位利用率,总装周物量单周提升8%-10%,是车间实现4月产量新的重要举措。


南通中远海运重工装备上下一盘棋,各部门为生产“扩产能、增效益”提供了强有力支撑,技术部、工艺部配合完成舱盖工序制作精度和收缩余量改善;质量管理部积极与船东做好报检沟通;工务部助力车间完成16t行车检修门、现场插座箱等安全改善,提升作业安全性;采购部保证现场机物料、舾装品的及时供等。人心齐,泰山移。4月份舱盖产量再创新高,为公司圆满完成年度生产目标任务开了好头。


 
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