10月31日,芜湖造船厂为德国船东建造的14600吨多用途重吊船2号船下水,船台周期较首制船缩短35%。船东SAL集团CTO Sebastian Westphal先生、DNV南京区新造船及船用产品经理曹承杰先生及公司领导出席下水仪式。
14602船是14600吨级重吊系列2号船,在建造过程中,总结14601首制船建造经验,以项目下水为核心主线,完善生产计划方案,落实各项有效措施。
在这场与时间赛跑的建造战役中,建造团队各专业用实际行动诠释了“人心齐,泰山移”的精神。
其中脚手架专业在对艏艉外板脚手架拆除中,科学策划拆除方案,2天工作量仅用1天时间完成,首次实现一天拆完艏艉架,满足14602船下水前各专业安全施工作业要求,为下水节点创造条件。
船台周期有效缩短的背后,是项目团队持之以恒的技术创新和管理提升。项目团队围绕2#船的建造难点,识别重大技术、质量、周期和安全风险,制定专项技术攻关,实现高质量、高效率施工。
精细化管理,扩大作业面
14602船作为重吊船,加厚板多,狭小作业空间多,施工难度大。建造团队充分利用2号船台线的起吊能力、场地条件、加强通风,分段总组,扩大作业面,边舱总段的二甲支撑盒全部在平台总组阶段完成安装交焊工作,缩短船台周期、改善施工工位、减少船台密闭舱室条件作业的时间。
工序前移,并线作业
重吊船有集装箱箱脚,以往由于船台有斜度、加之船体结构进度制约、脚手架的阻挡等多重因素,箱脚的适配性吊箱试验都是在码头进行。本船在船体交机(结构完整性)后,临时拆除阻挡脚手架,将机舱8650甲板上箱脚全部适配性吊箱,抢夺时间报验焊前及施焊作业,为集控室、机舱内平台的管、电安装创造了先决条件。
优化布局,创新举措
项目团队与设计工法部门紧密合作,对进货舱布置进行优化。浮箱分段精确放置于靠近尾部货舱的位置,并采用1米高的钢支墩9点均布进行支撑,这一创新举措大大提高了施工效率和安全性。
14600吨级重吊船,船长149.9米,型宽27.2米,型深13.5米。采用常规动力系统,设计安装桨后节能装置,安装高效球鼻艏,货舱设置二甲板,配置两台800吨级吊车,满足重大件吊装作业,艏艉侧推系统,提高船舶航运经济性、安全性。