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哈汽低压外缸首次“零缺陷”通过报验

   2016-11-10 船海装备网3180
核心提示:  11月2日,大连船柴为哈汽公司加工的60万千瓦低压外缸零缺陷通过报验。在报验现场,BV船级社专家和哈汽外检人员共同对107055
大连船柴   60万千瓦低压外缸   哈汽公司
 
  11月2日,大连船柴为哈汽公司加工的60万千瓦低压外缸零缺陷通过报验。在报验现场,BV船级社专家和哈汽外检人员共同对107055低压外缸的几十处重点尺寸和合缸后的间隙进行了细致检验,结果表明,所有尺寸全部达到并超过图纸要求,首次零缺陷报验通过。
  2016年,大连船柴承揽了6套哈汽低压外缸的加工任务,这个任务就交给了机械加工部。在加工过程中,制造部对外缸加工的工艺方法、工艺标准、转序过程等,制定了详细的作业流程和规范,坚持对加工的每一道工序都进行严格的监督和检验。在前3套外缸的报验过程中,发现虽然加工过程中外缸的尺寸公差都控制得很好,但在外缸电端和调端的垂直面结合处,有大约30mm*40mm面积部位合缸间隙值达不到图纸要求,局部产生0.02mm的超差。
  严谨的机加人认为,超差就是不合格。在后续加工过程中,他们对此问题进行了重点关注,并最终找出超差的原因:外缸结构造成的变形所致。他们及时调整了工艺方法,在加工第四套107055外缸时,把易超差部位的水平连接面加工为高度差为0.03mm的斜面。在11月2日的报验检测中,测量间隙0.02mm,塞尺不入。至此,困扰机加人的外缸间隙超差问题得到了圆满解决。
  在今后工作中,机械加工部将以“三个五”精细化质量管理方法为指南,坚持将“工艺规范化管理”作为工作重点,抓好工艺实施过程的管理和控制,借鉴哈汽60万千瓦低压外缸零缺陷通过报验的成功经验,确保 “过程输出零缺陷”,为产品内在质量的提升、为公司建造精品主机贡献坚实力量。
 
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